當前印染行業控汙治汙的形勢十分嚴峻
,企業對環保工作稍有懈怠就會麵臨關停整治的風險
。印染行業的汙水水質複雜多變
,含堿性高
,較難生化降解
,隻有在生產過程中對主要的汙染源頭進行有針對性的處理回用
,方能降低汙水處理負荷
,實現企業的可持續發展
。
絲光淡堿蒸發濃縮後循環使用是控製汙水含堿量
、節約車間液堿成本的主要手段
。但伴隨著消費者對紡織品質量要求的提高
,使用濃縮堿絲光已經遠達不到染色性能需求
。為了破解產品質量和治汙相矛盾的難題
,樂魚娛樂與宜興樂祺高度配合
,使用超濾膜技術對絲光淡堿進行過濾
,在不增加外排堿量的情況下使絲光淡堿清潔度達到商品堿程度
,徹底解決困擾企業已久的問題
。
一
、傳統絲光用堿分析
絲光機設備流程
:
進布→1#軋堿槽→繃布→2#軋堿槽→上鋏→布鋏擴幅→5噴淋→5抽吸→高溫直輥去堿槽→8格水洗槽→烘幹→落布
>絲光機配堿使用流程
:
配堿箱→高位輸送至絲光機→堿液進入循環槽→攪拌均勻→動力泵輸送至軋堿槽→軋堿槽溢流至轉籠過濾器過濾粗纖維→堿液回流至循環槽
絲光淡堿回用模式:
絲光淡堿下機回收 →淡堿庫存桶 → 進入蒸發器濃縮→產生濃縮堿 →絲光再使用
傳統的絲光淡堿回收濃縮循環使用對產品質量的影響
:
傳統工藝下濃縮堿槽實例圖
1
、蒸發濃縮過程是將淡堿中的水分通過加熱以液態→汽態→液態轉化分離過程
,而淡堿中含有的可溶解性漿料
、助劑以及不可溶性雜質無法去除並且會隨濃縮次數的增加
,含量將遞增
。
2
、液堿在使用過程中會與CO2產生化學反應產生碳酸鈉
,隨回收濃縮次數堿液中的含鹽量遞增
2NaOH+CO2=Na2CO3 + H2O
3
、實驗絲光工藝堿各配比配製
,絲光鋇值
、染色得色率試樣
試樣織物規格
:20*16/128*60/57/58 顏色
:大黑
絲光工藝
濃度(g/l)
|
濃縮堿使用
比例
|
新鮮堿使用
比例
|
絲光鋇值
|
絲光效果評定
|
染色得色率%
|
220
|
90%
|
10%
|
115
|
絲光不完全
|
84.5%
|
220
|
70%
|
30%
|
122
|
絲光不完全
|
86.9%
|
220
|
50%
|
50%
|
128
|
絲光不完全
|
89.7%
|
220
|
30%
|
70%
|
133
|
一般絲光
|
93.6%
|
220
|
10%
|
90%
|
139
|
絲光充分
|
98.7%
|
結論
:
由於絲光淡堿在回收過程隻使用轉籠過濾器去除部分纖維
,導致生產過程中流落至堿液中的短絨
、可溶解性漿料和助劑等雜質在蒸發濃縮環節被反複濃縮
,使得濃縮堿清潔度逐步下滑
,對纖維的滲透絲光膨化效果下降
,達不到良好的絲光鋇值
,致使後端染色得色率
、色彩鮮豔度較全部使用商品堿絲光時有明顯的下降
。
二
、改造方案
係統說明
:
1
、使用板式纖維過濾器去除堿液中的纖維
、短絨等雜質
;
2
、通過高效氣浮裝置去除淡堿中的部分漿料
、表麵活性劑等化學用劑
,降低進膜前COD含量
;
3
、通過樂魚娛樂公司的耐強堿超濾膜實現固液分離
,確保產堿清潔
、透亮
,並且將雜質濃縮至原淡堿體積的5%後外排
,減少了堿液的流失
。
整套係統特點
:
1
、通過膜過濾的淡堿基本達到新鮮商品堿的清潔度
;
2
、膜係統將淡堿中的雜質濃縮至淡堿總量的5%後再排放
,基本實現了堿液的零排放
;
3
、係統高度自動化
,不添加任何化學試劑
,全物理過濾
,既高效又環保
;
係統現場圖
淡堿過濾前後對比圖
改造前的濃堿槽
改造後的濃堿槽
過濾前後堿液對比
係統成效
經過濾後的絲光濃縮堿與新鮮堿5
:5配比配製
,測試絲光鋇值
、染色得色率(試樣織物規格
:20*16/128*60/57/58 顏色
:大黑)
絲光工藝
濃度(g/l)
|
濃縮堿
使用比例
|
新鮮堿
使用比例
|
絲光鋇值
|
絲光效果評定
|
染色得色率%
|
220
|
50%
|
50%
|
138
|
絲光充分
|
98.1%
|
•結論
:超濾膜係統將淡堿中的所有懸浮物截留
,出水濁度0.1NTU
,此淡堿經擴容蒸發後再與新鮮堿混合後織物鋇值達到140左右
,絲光效果達到了新鮮堿的絲光效果
,保證了產品後段染色的得色率
。